国际煤价与国内煤价同步上涨,铁矿石推动了华南地区动力煤价格的不断上涨
可把我们急坏了,价格创先不说人工费,光这一列车的延时费一天就要白白花去4000多元。政策性关闭退出后,新低国闲置土地、厂房、设备等资产成为龙山煤矿的独特优势。
为解决卸车效率低的问题,内钢市鑫龙煤业组织运销处技术骨干盯在现场,连夜进行技术攻关。最终,跌幅扩他们利用废旧排水管、跌幅扩道轨、铁皮等材料,费时5天自主设计建造了挖掘机卸车平台,在降低职工劳动强度的同时,每月节省10多万元的用车延时费。铁矿石鑫龙煤业运销处销售科负责人说。半年前因为政策性关闭退出、价格创满眼荒芜的龙山煤矿,如何在短短时间内实现转型重生?近日,笔者走进龙山煤矿一探究竟。目前,新低国煤炭市场整体稳定向好,我们将推进配煤设备技术改造,进一步提高配煤效率。
初夏时节,内钢市河南能源化工集团永煤公司鑫龙煤业龙山煤矿配煤基地内机器轰鸣、人声鼎沸。跌幅扩该矿卸车现场的工作人员回忆说。国际煤价的不断上涨,铁矿石会造成我国进口煤贸易商利润很低,采购量减少,部分用户转向国内市场上。
七月份以来,价格创尽管水电开足马力、价格创大幅增加,但火电发电量和需求量并未减少,电厂日耗一度下降至184万吨一线后,突然强劲反弹,而沿海六大电厂日耗一度从75-76万吨一线爬升至80万吨。但迎峰度夏到来,新低国浙江正式出梅,在高温的拉动下,7月5日,浙江用电负荷迎来年内新高。此外,内钢市OPEC+会议的取消,促使石油市场的供需矛盾更加突出,国际油价不断攀升,并刷新近三年来高位。7月5日,跌幅扩沿海八省电厂日耗回升至193.7万吨;昨日,回归200万吨一线。
据悉,澳大利亚煤价从140美元迅速攀升到146.7美元,印尼也将七月份的动力煤基准价上调至115.3美元/吨,为近十年来新高。七月中旬后,长江中下游地区陆续出梅;届时,高温天气一键开启,对于火电考验较大,且供应增量落地还需要一段时间实现,因此,市场存在一定的真空期。
从目前情况分析,短时间内,煤炭供需基本面仍然偏紧,深度贴水的期价存在一定支撑,动力煤市场也出现向好发展态势。目前,澳洲煤通关暂未松动,我国沿海地区进口动力煤以印尼煤为主,受阶段性降雨和疫情影响,印尼煤改为八小时装船,供应量不及预期。当原油价格上涨时,会导致原油需求下降、主要替代品煤炭需求增加,从而推高煤炭价格。1-5月份,我国累计进口煤11116万吨,同比下降25.2%,动力煤进口量出现明显下滑;六月份,沿海地区进口政策出现松动,当月到港进口煤数量不占用全年进口配额,国内部分电厂积极招标采购进口煤资源,但考虑到船期、资源紧张等问题,六月份,进口量增幅有限
7月5日,沿海八省电厂日耗回升至193.7万吨;昨日,回归200万吨一线。据悉,澳大利亚煤价从140美元迅速攀升到146.7美元,印尼也将七月份的动力煤基准价上调至115.3美元/吨,为近十年来新高。我国宏观经济持续向好,大工业投产达产等因素带动下,全社会用电量持续快速攀升。七月份以来,尽管水电开足马力、大幅增加,但火电发电量和需求量并未减少,电厂日耗一度下降至184万吨一线后,突然强劲反弹,而沿海六大电厂日耗一度从75-76万吨一线爬升至80万吨。
但迎峰度夏到来,浙江正式出梅,在高温的拉动下,7月5日,浙江用电负荷迎来年内新高。目前,澳洲煤通关暂未松动,我国沿海地区进口动力煤以印尼煤为主,受阶段性降雨和疫情影响,印尼煤改为八小时装船,供应量不及预期。
七月初,南方水电出力良好,叠加大庆期间,部分耗能企业暂停,前期高位的日耗有所回落。当原油价格上涨时,会导致原油需求下降、主要替代品煤炭需求增加,从而推高煤炭价格。
电厂日耗的稳中有升,说明下游工矿企业开足马力生产的良好势头以及居民用电量的刚性支撑依然存在。供需格局偏紧,支撑印尼煤离岸价格持续高位运行;且国际海运费高位运行,均增加国内用户采购进口煤的成本。数据显示,7月2日,沿海八省电厂日耗一度降至184.6万吨。而国际油价的上涨和东南亚国家经济的复苏,正是推动国际煤价上涨的一个重要原因。七月中旬后,长江中下游地区陆续出梅;届时,高温天气一键开启,对于火电考验较大,且供应增量落地还需要一段时间实现,因此,市场存在一定的真空期。国内市场将有所转好,还有一个不可忽视的重要因素,国际煤价飞涨。
从目前情况分析,短时间内,煤炭供需基本面仍然偏紧,深度贴水的期价存在一定支撑,动力煤市场也出现向好发展态势。进口煤与内贸煤价差缩小之后,进口煤对国内供应的补充和对内贸煤价格的打压作用有限。
国际煤价的不断上涨,会造成我国进口煤贸易商利润很低,采购量减少,部分用户转向国内市场上。1-5月份,我国累计进口煤11116万吨,同比下降25.2%,动力煤进口量出现明显下滑;六月份,沿海地区进口政策出现松动,当月到港进口煤数量不占用全年进口配额,国内部分电厂积极招标采购进口煤资源,但考虑到船期、资源紧张等问题,六月份,进口量增幅有限。
此外,OPEC+会议的取消,促使石油市场的供需矛盾更加突出,国际油价不断攀升,并刷新近三年来高位受市场煤减少影响,发煤矿站的上站量大幅减少,大秦线日均运量降至100万吨以下,较正常水平下降了25万吨。
从周四开始,下游用户开始招标采购,市场转为活跃。7月中旬后,长江中下游地区陆续出梅;高温天气一键开启,对于火电考验较大,而此时距供应增量落地还需要一段时间。大庆过后,关停的煤矿陆续复工复产,产地供应逐渐增多;而下游在停工期间,库存得到小幅累积。据悉,前期停产煤矿虽已复产,但因采购减少,而出现产量偏低的现象。
但是,一旦需求突然拉起,或者进口煤受挫的时候,那就麻烦了。本周一到周三,港口市场受看空预期强烈,贸易商减少发运,以规避市场风险;而下游拉运多以长协为主,现货市场报价涨跌两难,上下游市场陷入僵局。
与此同时,港口库存加速回落;截至目前,环渤海十港合计存煤2093万吨,较7月2日减少了160万吨,其中,秦港库存降至400万吨以下。今年,电厂在煤价偏高的情况下,保持低库存状态,采取了不紧不慢的刚性拉运,即:消耗一点,补充一点;并主要依靠外煤、长协煤度日,等上级出面喊话后,再借机补充少量市场煤。
等到用户集中采购的时候,就会出现港口优质市场煤紧缺,资源供不应求的现象;随之而来的是,贸易商捂货惜售,煤价强势回归。受煤炭拉运减少影响,部分煤矿小幅下调价格,但拉煤车并未增多。
很多用户在等待上游增产、煤价跌至谷底之后再出手,并未开展大规模拉运,补库缓慢进行。其中,杭州、宁波等地区全社会用电负荷创历史新高。尽管部分产地出现降价,但港口产地价格倒挂依然存在,贸易商发运减少,大都在歇市,等待市场明朗之后再说。这样做,可以避免引起煤价大幅拉涨,更不会出现市场暴起暴落现象。
昨日,沿海八省电厂日耗攀升至210万吨的高位,创春节过后新高,而库存降低,可用天数持续下降,迎峰度夏补库压力进一步增大。广东、江西也将于近日陆续出梅,雨水减少,火电压力加大。
此次浙江全社会最高用电负荷创历史新高,空调降温用电贡献了35%,经济增长贡献了65%。可是下游需求不等人,7月7日,浙江最高用电负荷达9627万千瓦,创历史新高,比去年最高值增长359万千瓦。
但从目前情况来看,下游还在硬扛,但距离煤市爆发点却是越来越近了。从电厂存煤方式来看,与往年不太一样。